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反渗透纯净水设备故障排除

关键词:西安纯净水设备

纯净水设备故障排除:

系统基本信息:

原水:自来水,工艺流程:原水--->超滤--->反渗透设备。

症状:

随着运行时间延长,出水电导越来越高,半年后脱盐率只有87%。

现场检测:

超滤每30分钟反洗一次,并投加次氯酸钠杀菌,反渗透进水余氯浓度0。2~0。4ppm。

结论:

膜被严重氧化

RO纯水设备维修:

基本信息:

原水:井水,工艺流程:井水----〉砂滤---〉炭滤---〉反渗透

症状:运行3个月后,产水流量在短短1周内从65t/h降到25t/h。

现场检测:

SDI值测不出,絮凝剂投加量达到14ppm,打开一段压力容器发现膜已经都为棕黑色,疑为絮凝剂投加过来量。

对策:

进行酸碱清洗,产水量恢复,降低絮凝剂投加量至2~3ppm,SDI达标。

收获:

刚运行时,由于井为新打井,出水浊度高,絮凝剂投加量大,运行3个月后,井水浊度大大降低,而没有调低絮凝剂投加量,导致产生絮凝剂过量污染

纯水设备维修    系统信息:

原水:黄河水自来水,流程:多介质---〉活性炭---〉RO反渗透设备

症状:

运行1个月后,产水流量大幅度下降,清洗后即可恢复,一个月后又下降。

现场检测:

SDI合格,取出二段最后一只膜称重达22KG(标准重量14。5KG),说明结垢严重。

对策:

先彻底清洗反系统膜元件,再选择适当的阻垢剂(经测原水中钙硬度为5mmol/l)

启示:

往往一些最低级的错误,在设计时却没有解决好,造成了系统的问题

维修反渗透水处理设备:

基本信息:

0。5t/h小系统,用2支4040膜并联,水源为地下水电导2000

工艺流程:原水---〉砂滤---〉炭滤---〉软水器--〉反渗透水处理设备

症状:

运行1周后,产水量降低一半,简单用酸清洗后流量恢复,1周后又降低至一般,清洗不能恢复。

现场检测:

取出膜元件,发现农水侧有大量白色水垢,称重发现膜增重2。5kg,且发现并联的一只膜堵塞严重,另外一只堵塞较轻。

反渗透水处理设备故障排除方法:

加大软水器选型,多添树脂,每天再生,将膜单只彻底清洗,系统再投运。

结果:

1个月后仍正常运行。

启示:

由于最先软化没有做好,导致2只膜都严重结垢,产水量下降,第一次清洗时,由于膜是并联,并且结垢的疏松程度不同,导致只有其中1只完全洗干净,而另外一只仍然堵塞严重,说明偏流在系统运行和清洗时都是普遍存在的,需要注意。

反渗透去离子水设备配件

系统基本信息:自来水,电导490,水温20。采用4支RE8040-BE膜,2芯压力容器并联。

症状:

装入膜后调试,产水电导20,脱盐率达不到98%

现场检查:

对单个压力容器作探管试验,数据为:5。6,5。7,9。0,25。7,21。7,22。6,;5。4,5。7,7。5,12,15,27。说明一个压力容器中膜之间联结件密封不好,另外一只压力容器端头密封有问题。拆出膜元件,发现膜元件外表面有大量油腻腻的东西,且膜中有大量活性炭细粉。

对策:

重新用甘油安装,且更换压力容器端头所有密封圈。

结果:

产水电导<7。0

启示:

对于小压力容器,特别是不锈钢压力容器,加工精度差别较大,往往存在微微的渗水(注意不是泄漏!!!),导致产水电导偏高。并且不锈钢容器内有的有防腐油脂,建议装膜前好好清理干净不锈钢压力容器。

双级纯净水设备维修

系统基本信息:

原水扬州自来水,温度32,电导440,3t/h双级反渗透设备工艺流程:原水箱---〉砂滤--〉炭滤-〉一级反渗透-〉中间水箱-〉二级反渗透。一级反渗透采用4支RE8040-BE膜,2芯压力容器串联。二级采用2支膜

串联。

症状:

调试时,1级产水电导12,二级产水电导6(调试人员说加碱了),调不下来。

现场检测:

测一级2支压力容器2端中心管出水电导:3,4,5,15;说明1个压力容器(又是不锈钢!!!密封不好)。

对策:更换1级压力容器端头o型密封圈,仔细调节二级反渗透进水加碱量(加碱流程最好达到18米,反应时间在30秒以上效果最佳)

结果:

调整后,一级产水电导6。9,二级产水电导1。2

启示:

不锈钢压力容器的渗水仍然是大问题,二级加碱调节的尺度需要把握好,可以通过控制进水PH,浓水电导,加药量需要微调,有时还需要回调。

RO纯净水设备故障维修:

关于反渗透产水口感的讨论:

在系统脱盐率达标的情况下,为什么口感会有差别,为什么反而脱盐率低一些口感反而有可能改善?

有时纯净水发甜,有是发苦,原水由于各种杂质较多并且各种味道相互掩盖,使人的味蕾受到了一定程度的蒙蔽。反渗透产水比较纯净,能够引起发苦的微量的钙镁在纯水中的相对刺激能力提高了,对味蕾的影响有所加强,舌根两侧能微微感到苦味。另外,ph对味觉得影响也比较大。

RO纯水设备配件

系统信息:

电镀废水,电导4000,温度31,工艺流程:砂滤--〉炭滤-〉反渗透

9支膜,3芯压力容器2:1

症状:

产水电导120,浓水黄色浑浊

现场检测:

SDI测不出,5秒钟膜片堵死,回收率达到了70%

对策:

改造多介质过滤器和活性炭过滤器,降低SDI值,降低回收率至60%

结果

产水电导70,运行稳定

启示:

与处理一定得做好,回收率不要超过太多,造成反渗透膜的负荷过大。关于各种排列的建议回收率在以后论述

关于系统回收率

对于反渗透系统的回收率,很多工程公司特别是小工程公司有很大误解,普遍认为最多的数据有75%和50%

其实系统的回收率与水源水质条件,膜的数量和流程长度,系统是否有回流等条件相关。

关于75%:条件是普通苦咸水,系统流程为12米

典型流程长度与回收率关系:

18%/1米;32%2米;50%/4米;58%6米;68%8米;80%/12米;90%/18米

典型误解:

一半一半(50%):好多小膜系统1~2支膜,在没有部分回流的情况下,好多工程公司认为浓水和产水比例为1:1。

其实这种观点是错误的,得看你用了多少只膜串联,没有回流情况下,1只膜和4只膜回收率可能一样吗?

75%(21排列):一些人认为,我按照2:1排列了亚,应该可以达到75%回收率亚。同样,还是得看膜的串联流程。

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